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金钼集团金属分公司实施还原转炉性能优化产量提高50%
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来源:金钼集团|2022/11/24 16:54:00|作者:张雪榕|人气:2312

日前,历时半年研究攻关,金钼集团金属分公司“青春有限 创意无限”青年创新竞赛项目——“一次还原转炉综合性能优化”项目圆满结项,通过“两改”“一优”“一增”,二氧化钼产量、钼粉过筛率分别较之前提高了50% 和15%,年可累计创造经济效益约78.4万元。

一次还原转炉是生产二氧化钼的关键设备,自动化程度高,产品一致性强,但在运行过程中存在原料流动性差,水汽排放不顺畅,炉膛内部粘料等现象,导致产量低、运转率下降。

“针对钼粉生产中的这些难点,项目组首先从源头做起,将“主攻点”放在解决原料流动性差这一根本问题上,把好原料“适配关”。通过统计、分析,确定出原料中的9大类90项化学和物理指标,在生产中,根据这些指标、外观、手感三个维度对原料进行分类处理,最终挑选出适配转炉生产的原料,使这一问题迎刃而解。”该项目负责人、钼粉分厂团员青年、技术员张强说。

“在对出现问题进行深入分析研究的基础上,我们重点实施了‘两改’‘一优’‘一增’。”项目组成员、钼粉分厂厂长弋社峰如数家珍般娓娓道来,“两改”,一个是改造提升下料阀门装备,对之前阀口开闭方式进行了优化调整,物料通过下料口时畅通无阻;另一个是改变回氢管线路,一段还原作业,氢气温度不需要太高,我们去除了给氢气加热的热交换器,使物料结块减少、炉内水汽排出更加通畅。“一优”,就是优化生产工艺,在实际操作中,摸索出最佳炉管转速、工艺温度和根据物料的干湿程度对炉压进行精确调整的方法,这一番“优化”下来,物料干散无结块,也不易在炉膛内部粘附。“一增”,就是新增了炉压检测装置,采用外接U型液体压差计监测炉压,确保安全生产。”

该项目指导老师、金属分公司副总经理赵新瑞表示,通过对一次还原转炉综合性能进行优化,大大提高了生产效率,降低了运行成本。二氧化钼产量提高了50% 、钼粉过筛率较之前提高了15%以上,新增经济效益明显。